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機床輔助裝置故障維修12例

例1.腳踏開(kāi)關(guān)的故障維修
 
故障現象:某配套FANUC PM0系統的數控內球面磨床,踩了腳踏開(kāi)關(guān)后工件沒(méi)有夾緊動(dòng)作。
分析及處理過(guò)程:根據機床電氣原理圖,首先檢查腳踏開(kāi)關(guān)的PMC輸入點(diǎn)X4.4的狀態(tài)。當壓下腳踏開(kāi)關(guān)后,X4.4的狀態(tài)為“1”,說(shuō)明PMC卡緊的控制信號已經(jīng)發(fā)出,腳踏開(kāi)關(guān)工作正常。再檢查PMC控制工件夾緊對應的輸出信號Y0.7的狀態(tài),檢查發(fā)現該輸出信號也正確無(wú)誤??紤]到工件夾緊閥是通過(guò)繼電器的常開(kāi)觸點(diǎn)控制的,測量電磁閥線(xiàn)圈上的電壓為24V,說(shuō)明繼電器工作正常;檢查液壓站工作壓力正常;斷電檢查電磁閥線(xiàn)圈的電阻值,發(fā)現線(xiàn)圈已燒斷,更換后機床恢復正常工作。
 
例2.中間繼電器損壞的故障維修
 
故障現象:一臺數控機床,一次出現故障,負載門(mén)關(guān)不上,自動(dòng)加工不能進(jìn)行,而且無(wú)故障顯示。
分析及處理過(guò)程:這個(gè)負載門(mén)是由氣缸來(lái)完成開(kāi)關(guān)的,關(guān)閉負載門(mén)是PLC輸出Q2.0控制電磁閥Y2.0來(lái)實(shí)現的。用NC系統的PC功能檢查PLCQ2.0的狀態(tài),其狀態(tài)為1,但電磁閥卻沒(méi)有得電。檢查發(fā)現PLC輸出Q2.0通過(guò)中間繼電器控制電磁閥Y2.0,中間繼電器損壞引起這個(gè)故障。更換新的繼電器后,故障被排除。
 
例3.工作臺不旋轉的故障維修
 
故障現象:一臺數控機床,工作臺不旋轉,NC系統沒(méi)有顯示故障報警。
分析及處理過(guò)程:根據工作臺的動(dòng)作原理,工作臺旋轉的第一步應將工作臺氣動(dòng)浮起。利用機外編程器,跟蹤PLC梯形圖的動(dòng)態(tài)變化,發(fā)現PLC這個(gè)信號并未發(fā)出,根據這個(gè)線(xiàn)索繼續查看,最后發(fā)現反映二、三工位分度頭起始位置檢測開(kāi)關(guān)的19.7、I10.6動(dòng)作不同步,導致了工作臺不旋轉。進(jìn)一步確定為三工位分度頭產(chǎn)生機械錯位。調整機械裝置,使其與二工位同步后,故障消除。
 
 例4.轉臺分度時(shí)報警的故障維修
 
 故障現象:一臺配套OKUMA OSP700系統,型號為XHAD765的數控機床,加工中,轉臺分度時(shí)出現2871“旋轉工作臺放松檢測異?!眻缶?。
分析及處理過(guò)程:該報警原因可能是轉臺放松到位傳感器SQl3不良或CNC未收到轉臺夾緊信號,因為以前出現類(lèi)似故障卻由插頭接觸不良引起。為確認,打開(kāi)轉臺側蓋,將一小鋸條薄片靠近SQ13端部:SQl3燈點(diǎn)亮,證明SQl3正常,同時(shí)觀(guān)察PLC及梯形圖數據IAXBUl能亮顯,說(shuō)明系統能收到信號。故懷疑液壓部分有問(wèn)題,可能是液壓壓力不夠、轉臺上升液壓缸漏油、轉臺上升時(shí)有機械卡滯,致使轉臺上升不到位。查液壓壓力,機床停止運動(dòng)時(shí)壓力正常為5.5MPa,而當轉臺或機械手動(dòng)作時(shí),發(fā)現系統壓力表指針明顯抖動(dòng),同時(shí)液壓泵有明顯噪聲,故懷疑液壓泵吸入空氣:再查油箱油位,發(fā)現油箱沒(méi)油。將油箱加油后,再轉轉臺,正常。該液壓系統采用變量泵供油,在液壓無(wú)動(dòng)作時(shí),系統保壓,液壓泵吸油少,油箱油位基本滿(mǎn)足,而動(dòng)作時(shí),液壓泵要供油,因油箱油量不夠用而吸空,引起系統壓力不夠,導致轉臺上升不到位。半小時(shí)后,該機床又報警,再看油位,油又沒(méi)了,說(shuō)明液壓系統漏油:最后查得轉臺上升油管破裂、漏油;更換后,故障完全排除。
 
例5.低壓報警的故障維修
 
故障現象:一臺配套FANUC 0MC系統,型號為XH754的數控機床,出現油壓低報警。
分析及處理過(guò)程:首先檢查氣液轉換的氣源壓力正常,檢查工作臺壓緊液壓缸油位指示桿,已到上限,可能缺油,用螺釘旋具擰工作臺上升、下落電磁閥手動(dòng)鈕,讓工作臺壓緊氣液轉換缸補油,油位指示桿回到中間位置,報警消除。但過(guò)半小時(shí)左右,報警又出現,再查壓緊液壓缸油位,又缺油,故懷疑油路有泄漏。查油管各接頭正常,懷疑對象縮小為工作臺夾緊工作液壓缸和夾緊氣液轉換缸,查氣液轉換缸,發(fā)現油腔端Y形聚胺酯密封有裂紋,導致壓力油慢慢回流到補油腔,最后因油不夠不能形成油壓而報警,更換后故障排除。
 
例6.液壓系統故障的故障維修
 
故障現象:某數控銑床,換刀不能進(jìn)行,無(wú)報警。
分析及處理過(guò)程:該機床換刀利用液壓機構,不能換刀的可能原因有
1)PLC到電磁閥之間電氣線(xiàn)路故障。
2)液壓系統壓力異常,電磁閥卡死或損壞。
3)換刀機構卡死。
為判斷液壓系統是否正常,手動(dòng)方式下執行主軸換檔,不能完成,再試其他液壓功能均不能完成,故懷疑為液壓系統故障。查系統保壓1.5MPa正常;執行換刀,查換刀壓力1.5MPa,執行過(guò)程中壓力表無(wú)變化,懷疑電磁閥未動(dòng)作;用螺釘旋具推換刀電磁閥,鐵心伸縮順暢,無(wú)卡滯。拔下電磁閥電源插頭,測電磁閥線(xiàn)圈電阻,正常。測電磁閥供電電壓,發(fā)現只有15V且波動(dòng)。再查電磁閥電源整流電橋,發(fā)現有一二極管斷開(kāi);更換后,機床恢復正常。
 
例7.死機現象的故障維修
 
故障現象:某配套SIEMENS 840D系統的臥式加工中心,調頭鏜孔同軸度嚴重超差。
分析及處理過(guò)程:影響調頭鏜孔同軸度的因素主要有:
1)轉臺中心X軸坐標是否準確。
2)X軸是否有間隙,導軌的垂直度、直線(xiàn)度,工作臺與導軌的平行度,以及主軸與Z軸的平行度是否超差。
3)轉臺分度是否準確。  
4)編程是否有誤。
查編程沒(méi)有問(wèn)題;用百分表查X軸間隙正常;將千分表座吸在工作臺上,主軸上換上標準驗棒,轉臺轉180o測轉臺中心X軸機械坐標,正確。用角鐵測轉臺180o分度精度,正常。再查X、Y、Z三軸導軌垂直度與工作臺平行度誤差,發(fā)現轉臺平面與導軌不平行,全長(cháng)誤差達0.15mm之多;將工作臺升起,發(fā)現下部有一處有切屑嵌入,導致轉臺沒(méi)能回落到位,清除后,該平行度誤差全長(cháng)變?yōu)?.012mm,試切檢查合格。
 
例8.彈性?shī)A具無(wú)法張開(kāi)的故障維修
 
故障現象:某配套GSK980M系統的數控磨床,在裝卸工件時(shí),發(fā)現夾具無(wú)法張開(kāi)。

分析及處理過(guò)程:本機床采用的是液壓彈性?shī)A具(液壓系統原理圖見(jiàn)圖10-3),靠液壓缸壓力頂開(kāi)夾具進(jìn)行工件裝夾。經(jīng)檢查后發(fā)現夾具頂開(kāi)的行程遠遠不夠,因此調整夾具行程,調整后發(fā)現效果不佳,工件仍很難裝夾。因此,進(jìn)一步檢查電氣控制回路,發(fā)現DC24V電磁閥線(xiàn)圈兩端電壓為22V(屬正常),檢查液壓管路,發(fā)現管路正常,手動(dòng)控制液壓閥,使其處于左位機能,工件裝夾正常:拆開(kāi)電磁閥,發(fā)現閥心處一固定螺釘松脫,導致電磁閥在得電過(guò)程中,閥心不能準確到位,引起部分用于頂開(kāi)液壓缸的液壓油處于卸荷狀態(tài)。擰緊該螺釘,重新調試夾具行程后,故障排除。

例9.液壓泵噪聲大的故障維修

故障現象:某配套FANUC PM0系統的數控專(zhuān)用磨床,在機床大修后發(fā)現機床起動(dòng)后液壓泵噪聲特別大。
分析及處理過(guò)程:據用戶(hù)反映,在機床大修前,液壓泵起動(dòng)聲音較小,而在維修后液壓泵反而噪聲變大了。根據用戶(hù)反映和現場(chǎng)分析可知產(chǎn)生該原因可能是由于液壓某處管路堵塞、液壓泵損壞等原因造成,因此拆開(kāi)液壓油管和液壓泵,發(fā)現泵和油管均正常,在拆的過(guò)程中,偶爾發(fā)現液壓油粘度特別高,核對機床使用說(shuō)明書(shū),發(fā)現液壓油牌號不正確,故障時(shí)正值冬天,從而使液壓泵噪聲變大。更換液壓油后,機床故障排除。

例10.潤滑油路電磁閥的故障維修

故障現象:一臺配套SIEMENS 810T系統的數控立式車(chē)床,一次出現刀架上下運動(dòng)時(shí),刀架頂端進(jìn)油管路出現異常連續冒油,系統報警油壓過(guò)低。
分析及處理過(guò)程:檢查液壓系統管路無(wú)損壞,PLC控制系統正常,進(jìn)一步檢查液壓系統控制元件,發(fā)現刀架潤滑油路中的一個(gè)兩位三通電磁閥線(xiàn)圈燒壞,閥心不能回位,使得刀架潤滑供油始終處于常開(kāi)狀態(tài)。更換電磁閥后,故障消除。

例11.刀塔的故障維修

故障現象:某配套FANUC 0TC系統的數控轉塔沖床,轉塔啟動(dòng)后一直旋轉不停,并出現報警“2007 TURRET INDEXING TIME UP”即:轉塔旋轉超時(shí)。
分析及處理過(guò)程:出現故障時(shí),按"RESET"轉塔停止旋轉,但系統又出現“2031TURRET NOT CLAMP”(轉塔沒(méi)有卡緊)報警。檢查發(fā)現轉塔沒(méi)有卡緊的動(dòng)作,檢查PMC輸出點(diǎn)Y46.2,證明卡緊的信號已經(jīng)發(fā)出。進(jìn)一步檢查控制卡緊轉塔的電磁閥的電源斷路器過(guò)載,說(shuō)明電磁閥線(xiàn)路存在短路,更換連接電纜后,機床故障消除。

例12.液壓卡盤(pán)失效的故障維修

故障現象:某配套FANUC 0TD的數控車(chē)床,在開(kāi)機后發(fā)現液壓站發(fā)出異響,液壓卡盤(pán)無(wú)法正常裝夾。
分析及處理過(guò)程:經(jīng)現場(chǎng)觀(guān)察,發(fā)現機床開(kāi)機起動(dòng)液壓泵后,即產(chǎn)生異響,而液壓站輸出部分無(wú)液壓油輸出,因此,可斷定產(chǎn)生異響的原因出在液壓站上,而產(chǎn)生該故障的原因大多為以下幾點(diǎn):
1)液壓站油箱內液壓油太少,導致液壓泵因缺油而產(chǎn)生空轉。
2)液壓站油箱內液壓油由于長(cháng)久未換,污物進(jìn)入油中,導致液壓油粘度太高而產(chǎn)生異響。
3)由于液壓站輸出油管某處堵塞,產(chǎn)生液壓沖擊,發(fā)出聲響。
4)液壓泵與液壓電動(dòng)機聯(lián)接處產(chǎn)生松動(dòng),而發(fā)出聲響。
5)液壓泵損壞。
6)液壓電動(dòng)機軸承損壞。
檢查后,發(fā)現在液壓泵起動(dòng)后,液壓泵出口處壓力為“0”;油箱內油位處于正常位置,液壓油還是比較干凈的,因此可以排除以上第1、2、3點(diǎn)。進(jìn)一步拆下液壓泵檢查,發(fā)現液壓泵為葉片泵,葉片泵正常,液壓電動(dòng)機轉動(dòng)正常,因此,可排除以上第5、6兩點(diǎn)。而該泵與液壓電動(dòng)機聯(lián)接的聯(lián)軸器為尼龍齒式聯(lián)軸器,由于該機床使用時(shí)間較長(cháng),液壓站的輸出壓力調得太高,導致聯(lián)軸器的嚙合齒損壞,從而當液壓電動(dòng)機旋轉時(shí),聯(lián)軸器不能很好地傳遞轉矩,從而產(chǎn)生異響。更換該聯(lián)軸器后,機床恢復正常。
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